[00937695]铝熔体净化技术
交易价格:
面议
所属行业:
金属材料
类型:
非专利
交易方式:
资料待完善
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所在地:
- 服务承诺
- 产权明晰
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资料保密
对所交付的所有资料进行保密
- 如实描述
技术详细介绍
一、产品及技术简介:
本成果是在完成国家“七五”重点科技攻关项目(编号:75-32-06-02)中所取得的一项重要成果。本成果的技术特征是:采用旋转喷头法自铝熔体底部喷入复合气体熔剂,以高效实现铝液的除氢和除夹杂物的双重净化作用。为实现本成果的技术路线,研制了DUT-89铝液净化设备,设计合理,调控方便,属国内首创,本成果在研究完成时及应用到一年半时,分别由中国有色金属工业总公司(1991年1月),国家教委(1992.6)组织了专家鉴定会,并且鉴定认为,本成果具有国外同类技术先进水平,具有明显的推广应用价值。
二、应用范围:
连续铸轧铝带板生产线上的铝液在线净化处理;
坩锅熔铝生产条件下的铸铝液精炼处理。
三、生产条件:
要求现场能提供电力、压缩空气(小型铸铝生产可不要求)、高纯N_2或Ar、铝液控温等基本条件。
四、成本估算:
除下述的一次性投资外,平时成本消耗较低,满负荷连铸生产每月约0.4~1万元,小型铸铝生产仅需200~300元人民币。
五、规模与投资:
连铸生产条件下需投资10~15万元(视具体生产条件而定),坩埚熔铝生产条件下需投资2~5万元。
六、市场与效益:
迄今已有十余条加工厂的连铸连轧生产线应用此成果,成功地实现了铝液在线净化处理。已有数家铝合金生产厂应用此成果,成功地实现了铸铝液的坩埚(或中间包)净化处理。仅就某铝加工厂,自1990年12月应用此成果表明,该厂铸轧铝带板的成品率从74%提高到90%以上;铝液去氢率达40~50%,含氢量降至0.1~0.14mL/100g以下,满足了生产上的铝液质量要求,每年为厂方新增产值300余万元,新增利税60余万元。
七、提供技术的程度和合作方式:
本项成果目前主要以合作开发的方式推广应用。针对工厂的具体生产情况需做设计改进与工艺调整,并且实施本成果应用的现场必要条件需厂方提供。
一、产品及技术简介:
本成果是在完成国家“七五”重点科技攻关项目(编号:75-32-06-02)中所取得的一项重要成果。本成果的技术特征是:采用旋转喷头法自铝熔体底部喷入复合气体熔剂,以高效实现铝液的除氢和除夹杂物的双重净化作用。为实现本成果的技术路线,研制了DUT-89铝液净化设备,设计合理,调控方便,属国内首创,本成果在研究完成时及应用到一年半时,分别由中国有色金属工业总公司(1991年1月),国家教委(1992.6)组织了专家鉴定会,并且鉴定认为,本成果具有国外同类技术先进水平,具有明显的推广应用价值。
二、应用范围:
连续铸轧铝带板生产线上的铝液在线净化处理;
坩锅熔铝生产条件下的铸铝液精炼处理。
三、生产条件:
要求现场能提供电力、压缩空气(小型铸铝生产可不要求)、高纯N_2或Ar、铝液控温等基本条件。
四、成本估算:
除下述的一次性投资外,平时成本消耗较低,满负荷连铸生产每月约0.4~1万元,小型铸铝生产仅需200~300元人民币。
五、规模与投资:
连铸生产条件下需投资10~15万元(视具体生产条件而定),坩埚熔铝生产条件下需投资2~5万元。
六、市场与效益:
迄今已有十余条加工厂的连铸连轧生产线应用此成果,成功地实现了铝液在线净化处理。已有数家铝合金生产厂应用此成果,成功地实现了铸铝液的坩埚(或中间包)净化处理。仅就某铝加工厂,自1990年12月应用此成果表明,该厂铸轧铝带板的成品率从74%提高到90%以上;铝液去氢率达40~50%,含氢量降至0.1~0.14mL/100g以下,满足了生产上的铝液质量要求,每年为厂方新增产值300余万元,新增利税60余万元。
七、提供技术的程度和合作方式:
本项成果目前主要以合作开发的方式推广应用。针对工厂的具体生产情况需做设计改进与工艺调整,并且实施本成果应用的现场必要条件需厂方提供。